Witam! Dzisiaj filmik na którym pokazuję jak poprawnie wgrać MWOSD na MinimOSD oraz jak wykonać podstawową konfigurację. Jeśli będzie zapotrzebowanie na bardziej zaawansowany filmik, dajcie znać 😛
Witam! Dzisiaj filmik na którym pokazuję jak poprawnie wgrać MWOSD na MinimOSD oraz jak wykonać podstawową konfigurację. Jeśli będzie zapotrzebowanie na bardziej zaawansowany filmik, dajcie znać 😛
Witam po długiej przerwie. Jak pewnie sami zdążyliście zauważyć, był dość spory przestój w publikacji na blogu jak i na kanale YT. Niestety w zimie nie latam zbyt dużo, a co za tym idzie dużo też przy sprzęcie nie siedzę. Lecz wiosna tuż tuż, więc co za tym idzie będę latał częściej, a to przekłada się na więcej treści na moich stronach. W najbliższych tygodniu planuję publikację tutoriala dotyczącego (tak, znów) telemetrii, lecz tym razem dla Taranisa, którego w międzyczasie zakupiłem. Co dalej – zobaczymy, lecz daję znak życia i nie zapomniałem o Was 🙂 Do zobaczenia!
Witam. Od niedawna latam sobie w DRL Simulator, i pomyślałem że może będziecie chcieli popatrzeć jak się rozbijam, tak więc tu jest link do kanału: https://www.twitch.tv/mcpiston Streamy będą raczej nieregularnie – nie jestem w stanie ustalić jednej godziny. Oprócz DRL może czasem będę coś budował na streamie – zobaczymy. Zapraszam do śledzenia i miłego oglądania 🙂
Witam. Jak zwykle po dłuższej przerwie znów coś zaczyna się dziać – dotarły produkty do testów (o tym już niebawem), a ja postanowiłem zrobić porządek w quadzie i wykonać cały system zasilania jeszcze raz – porządnie. Co zmieniłem? Sporo: nowy sposób montażu ESC, wymiana kabli do silników na cieńsze, wywalenie pasków LED, wywalenie 2xBEC, zastosowanie PDB z wbudowanymi BEC’ami i LC Filterem, zmiana śmigieł na HQProp. Dodatkowo usunąłem też telemetrię FrSky, ponieważ na niedługo musiałbym ją i tak robić na nowo (o tym też niebawem). Niestety sposób montażu ESC wymusił brak radiatora, lecz dodam tam blaszkę która lepiej się sprawdzi niż stockowy “radiator”. Odbiornk został przeniesiony tam gdzie było PDB, a instalacja FPV zrobiona na nowo – teraz można bez problemu ściągnąć górny pokład. Jak to wygląda – widzicie poniżej. Dodam jeszcze że pixa została przeprogramowana na układ H zamiast X, a regulator pracuje teraz na BLHeli, więc wszystko czeka na oblot i PIDowanie. Mam nadzieję że wszystko zadziała 🙂
Witajcie! Od dłuższego czasu korzystam z telemetrii, która przekazuje dane z Pixhawka/APM poprzez link FrSky do apki Turnigy 9XR. Wykorzystuję do tego moduł DJT oraz odbiornik D4R-II. Jest ona o tyle ciekawa, że soft do apki jest przystosowany do danych z Pixhawka i wszystko jest czytelnie wyświetlane. Zainteresowanych zapraszam do tutoriala, który pozwoliłem sobie stworzyć 🙂 Wystarczy tylko dodać arduino do obecnego linku i gotowe.
Witam. Trochę czasu nic tu się nie działo, lecz mam dobrą informację. Otóż dotarł do mnie nowy kontroler dla miniquadów – KFC32FR v2! Jest to wersja finalna, zdecydowanie lepsza od wersji beta którą dla Was testowałem. Już niedługo pojawią się materiały nt. tej płytki, lecz musicie jeszcze trochę zaczekać. Cierpliwości!
Podobno historia lubi się powtarzać – miesiąc wcześniej budowa Explorera z myślą że będzie pięknie latał i posłuży trochę czasu. Niestety sami widzieliście jak się skończyło… Dzisiaj, już z trochę mniej pozytywnym nastawieniem spróbowałem oblatać następcę – SkySurfera. Poniżej wideo z pokładu – zobaczcie jak się powiodło!
Witam. Skoro Explorer został uznany za całkowitego nielota, musiałem sobie to jakoś zrekompensować… W ten sposób Sky Surfer/Bixler1.1/Beta znalazła się u mnie. Wybrałem wersję KIT, gdyż mam zamiar wykorzystać zalegające części. Zapraszam do śledzenia postępów w budowie na forum: KLIK!
Zdjęcie na zachętę:
Witam po przerwie w nadawaniu 🙂 Trochę temu razem z kolegą zrobiliśmy z foamboard’a samolot FT Explorer. Po przebojach z wycinaniem, sklejaniem itp. przyszedł czas na oblot. Sami zobaczcie jak poszło…